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作者:未知更新日期:2016-05-04 08:46:36来源:互联网
今年来,河南油田采油二厂地质研究所坚持“控热采,稳常采,提质增效”的工作思路,扎实开展常采单元注采结构调整工作,取得明显效果。今年与去年同期相比,常采单元地层能量基本保持稳定,产能基本稳定在783吨,自然递减稳定在3.4%;含水85.9%,较上年末下降0.3个百分点。
热采转为常采,扩大规模增效。由于常采开发成本远低于热采,为进一步降低稠油开发成本,今年扩大普通稠油吞吐开发转水驱规模。技术人员经过深入对比研究,提出普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱13井组,动用地质储量90.2万吨,预计提高产能52吨。实施过程中以“效益优先”为原则,边探索、边实施,目前已经实施4个井组。其中楼71208井组日配注80立方米,日产液47.5吨,日产油5.9吨,已初步见到注水效果。
治理欠注井层,完善注采井网。对欠注水井治理以效益增加为目的,以油井增产为目标,今年2月、3月先后两次召开欠注井治理专题分析会,2月对10口欠注井进行会诊,3口井提出检查管柱,4口井进一步落实资料,3口井等待系统升压的治理意见。3月对目前仍欠注的8口井提出下步治理意见。一季度治理见效3井次,日增注12立方米。
适时动态调配,实现均衡水驱。由于水驱开发单元大多已形成固定的层系和井网,开发过程中需要优化注水、采液结构,协调注采关系以实现均衡水驱。技术人员从“三线”入手,围绕“注”、“采”两方面进行立体调控,均衡地下流场,提高注水效益。对潜力区域“推流线”,增加欠注井层治理及潜力层增注,保证开发能量。对强势方向“压流线”,水窜注水层及优势方向油井治理,实现有效注水。对弱势方向“拉流线”,完善采油井层弱势方向油井治理,促使油井见效。
油井采液结构调整主要从两方面入手,一是补孔、返层完善非主力层注采井网;二是堵水、调层、提限液、注氮等缓解平、剖面矛盾。
常采单元一季度实施油水井措施72井次,阶段累计增油3723吨。其中水井措施31井次,阶段累计增油646吨;油井措施41井次,阶段累计增油3077吨。
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