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“硬骨头”啃出大效益

作者:未知更新日期:2016-04-13 08:50:44来源:互联网

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文章概况:西北油田:“硬骨头”啃出大效益
         3月31日,经过72小时连续奋战,采油一厂GK1H井成功利用螺杆钻+刮刀钻头处理井筒堵塞难题,开创了小修设备运用螺杆钻处理井筒作业的先河,仅本次优化常规大修作业成本25万元。截至目前该井油套合采,日产液40方,日产气15000方,累计产气8万方,增产增效显著。

    GK1H井是采油一厂GP4区块一口长停故障井,在泵加深作业过程中,出现套管沥青严重堵塞的问题。在处理过程中技术人员发现原井管柱有4根油管接箍处被315毫米焦炭状沥青包裹,完井电泵在套管2235米位置提前遇阻,“抽芯”起钻后发现油管节箍及电缆卡子上下有15-20毫米沥青质物质。

    技术人根据现场情况分析该井套管被沥青严重附着,且内径由220毫米缩至160毫米,如果后期刮削、完井过程会出现卡钻。

    同时,通过化验检测发现该井沥青质对温度和压井液极不敏感,处理沥青循环过程中会出现无法携带出井,也会在后期求产中造成堵塞电泵,造成返工。

    面对,卡钻、返工、堵塞电泵系列难题,如果按照常规做法,就必须需更换650大修设备,通过钻具处理异常段、刮削后完井,存在工期长、费用高的弊端。既能啃下这根“硬骨头”又能节约费用,是摆在该厂井下管理部技术人员面前的难题。

    该厂集思广益、反复论证,根据井身结构、管串悬重及设备提升能力和现场配置,采用原XJ550设备,利用螺杆钻+刮刀钻头处理井筒,通过优化泵车排量、螺杆钻处理井筒工艺,热油配合沥青分散剂“震荡”清洗异物,72小时成功处理至设计位置,确保优质高效完井。

本文关键词:井身结构 完井电泵 

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