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作者:未知更新日期:2016-06-23 08:59:13来源:互联网
6月16日,采油三厂开发研究所工艺室机采井专家田宝库和技术人员前往S117井落实情况,看到该井运转平稳,二人满心喜悦。
目前,采油三厂有机采井326口,占总井数65%,机采井产量占总产量的40%以上,面对机采井能量下降、胶质沥青质析出严重、注气腐蚀结垢等诸多管理难题,要完成分公司使检泵周期提升至720天的任务绝非易事。
今年以来,采油三厂牢固树立“延长检泵周期就是增效”的理念,强化机采井管理,全力保障检泵周期突破720天。通过从机采井分类管理、优势资源利用和工作制度优化三方面入手,截至5月底,该厂机采井检泵周期由年初634天上升至目前674天,延长了40天。
一井一策分类治理问题井
“这口高含水井出现光杆滞后,应该是油井结垢造成的。”
5月15中午,于国龙和谷旭正在分析长寿井S117因光杆滞后导致不能正常生产的问题。
为了不损失每一口长寿井,该厂技术人员通过特车解卡等措施使S117井恢复正常,避免问题处理不及时检泵,仅此一项,不仅保住了长寿机采井,而且节约了19.6万元作业费用。
据了解,该厂主要通过制定长寿井工作制度标准、更换长冲程抽油机、保证远传功图正常以及建立台账、专人跟踪等多种方式对长寿井进行优化管理。
此外,该厂积极建立了乳化井优化破乳机制,高风险井(高交变载荷、频繁检泵井)定量管控机制,以及关停井保能力机制。
截至5月底,该厂累计优化长寿井14井次,有效地保障了机采井检泵周期平稳增长。
强化优势资源利用降风险
“不用更换电机皮带轮,就可进行工作制度无极调整,有效解决最小工作制度仍不能满足生产的问题。”说起无极变频控制柜,该厂开发研究所副所长李勇可谓赞不绝口。
据了解,前期,该厂供液不足井较多,现有抽油机最小制度仍不能满足生产,导致油井间开,影响时效。
为解决上述问题,该厂积极引进无极变频控制柜满足生产需求,TP8-2井检泵周期达到1942天,因油井供液不足,已经最小制度生产,应用该变频装置后,进一步降低冲次,提高冲程,确保油井平稳运行,降低躺井风险。
无极变频控制柜是该厂减小断杆风险,延长检泵周期的“法宝”。经过梳理,将5套在用装置安装至5口套损风险大井或注水替油、液面下降快井应用,一方面可以实时监测液面降低套损风险,另一方面避免供液不足机抽井“干抽”卡泵。
优化制度合理减压消隐患
随着油田开发时间的不断延长,部分机采井高负荷运行,工况恶劣的情况日益突出,合理的工作制度显得尤为重要。
该厂开发研究所的技术人员精细分析每一口机采井的示功图、动液面变化趋势后,确定了每口井应该采用的最合理的冲程、冲次参数。
1至5月份,该厂技术人员通过对机采井排查后,发现T806(K)、TK863、TH10408等口井具备工作制度调整潜力,他们上调冲程、降低冲次,在保证排量不变的前提下,减缓抽油杆疲劳,让工作“压力”较大的油井得到及时释放,有效降低了躺井概率。
同时,对10口井供液不足井,技术人员通过注水或关井恢复液面,及时调整工作制度,实现地层与工况的合理匹配,消除因供液不足“干抽”而可能导致卡泵的潜在隐患。
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