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作者:未知更新日期:2016-03-28 08:52:18来源:互联网
重油催化装置是胜利石化的主要创效装置,面对效益压力,他们不断优化工艺,调整操作参数,该装置总液收、轻收等技术指标大幅攀升,开出了“效益花”。
他们大力开展“我能安全责任落实年”、“我为安全做诊断”等载体活动,从思想意识到操作行为,从决策到执行,从人、物、环境、管理等方面层层诊断、逐条梳理,人人争当“安全卫士”,个个成为“名医师”,及时发现处置油浆蒸汽发生器内漏等大小安全隐患20余处。
他们加强单装置经济核算,引入内部价格体系,根据产品的销售价格及时调整产品收率,进行班组效益核算,寻找班组最佳效益点,进一步优化生产方案。并根据天气变化做好节能工作,停掉空冷,减少循环水用量。对汽反进料量、汽反提升管出口温度、汽油选择性加氢装置轻重汽油切割比、双脱汽油质量卡边程度等参数进行全面分析,采取优化措施,提高双脱汽油辛烷值,双脱汽油的研究法辛烷值平均为89.5,较总厂制定的目标值88提高1.5个点,双脱汽油总量32652吨,节约MTBE 1450吨。
该车间加强节能设备的优化运行,及时发现烟机运行异常,轴位移偏大,上报总厂维修检查,并通过强化烟机运行分析,提高再生压力,降低主风机出口至烟机入口总压降等措施,使烟机功率逐渐降低到1000千瓦,相对抢修前降低了1400千瓦,每天多节约用电3.36万千瓦时,节约资金2.3万余元。来源于中国石化新闻网。
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