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作者:未知更新日期:2016-02-25 08:35:59来源:互联网
2月22日,采油三厂油藏开发工作以“产效益油”为重心,以“提高采收率”为核心,科学建立高效水驱和气驱井网为主要突破口,提高采收率取得“42127”的突出成果。
在扩大注水规模、差异化调整治理上,该厂定量化设计注水参数,水驱开发效果明显改善,全年注水产油25.68万吨,创历史新高。以建立“气驱立体注采井网”为框架,提升增量,优化存量,注气产量创历史新高11.12万吨;注气吨油成本创历史新低,控制在534元/吨,同时也是西北油田最低;措施吨油成本创历史新低,控制在834元/吨,突破传统开发理念,牢固树立油藏开发理念,立足于单元看单井,建立气驱、水驱井网来研发;摒弃粗放油藏管理方式,用精准方法把控油藏特征,让油藏分析由定性逐渐向定量化转变,并初见成效。
依托“物质平衡法、木桶理论”,该厂初步实现定量化精确注水,全年共实施定量化单井注水设计16井次,累增油1.75万吨,单元注水设计5个,累增油5186吨,注水成本实现48元/吨。注水提高采收率工作取得巨大进展,水驱开发由单一的溶洞型储层向弱能量、裂缝性、断溶体扩大,水驱覆盖储量稳步提升,目前水驱储量覆盖率达到1.23亿吨。注气提高采收率树立“一切井都有注气潜力”的理念,以建立“气驱立体注采井网”为核心,注气井类型不断丰富,区块由2个扩大至4个,类型由5类扩大至10类,产能阵地不断扩大。
围绕托甫台区开发能量环节,该厂以“压差、能量、储集体内部形态”为核心,开展集中攻关研究,首创能量指示曲线,精确解剖储集体内部结构,全年利用能量指示曲线精确指导酸化11井次,增油2.57万吨,为托甫台弱能量井治理明确了下步方向。扩大十一区、托甫台及试采区等区块注气选井范围,共实施弱能量井注气5井次,累计增油4300吨。高含水井以压差为核心提液释放弱势油体产能技术取得突破。首创以生产压差为核心的分析剩余油赋存形式,提液放大生产压差释放弱势油体产能的技术手段,全年对TP10CH、TP119等3口高含水低产井实施换大泵提液措施,累计增油6500吨。
该厂针对直径38、44、56毫米深抽杆式泵泵座结构不统一的问题,创新性设计出一体化高效深抽杆式泵,统一各类型泵座,推广应用该工艺16井次,累计创效104.6万元。超深井复合防砂技术及碳酸盐岩垮塌井治理技术取得新进展。首创塔河油田碎屑岩复合防砂工艺,解决了S105井区因出砂无法正常生产的问题,提高采收率1.82%,创造经济效益420万元;创新文丘里捞砂、液体胶塞、割缝套管等新工艺,累计治理油井18口,增油2.6万吨,实现经济效益2125万元。
在碳酸盐岩储层改造技术攻关上,该厂形成了深穿透酸化工艺、自生酸复合酸化、控逢高酸压工艺、裸眼水平井上返酸压工艺等四大工艺,新增动用储量964万吨,实现增油3.6万吨,创造经济效益2347万元。
随着气水分注工艺及注气配套工艺的创新,该厂针对注气三采过程气水混注导致泵筒柱塞腐蚀结垢的难题,实施气水分注技术,实现经济效益228万元;推广应用抽油杆悬挂器、井口升压保护器,累计节约费用597万元。
该厂还创新了注气复合化学工艺技术,有效解决了注气后生产中的原油乳化和沥青析出问题,单轮次净效益31万元;创新固体防蜡工艺技术,成功放大样3井次(S105-7H、S115-1、S105-8H),预计正常加注后可降低刮蜡费用50%;研发出困扰纯稀油系统脱水难题的油溶性破乳剂,放大样实现了五级样含水由原破乳剂处理后的9%降至3%;掺稀比创历史新低,以“1313”分类定量法优化掺稀管理模式,掺稀比由1.31下降至1.08,节约稀油1.52万吨,节约倒运费用30.4万元,累计增油6000吨,增效1340万元。
在特车作业上,该厂提出油改电的设计思路,开发出国内首台700型电驱压裂泵车,全年累计节约成本110.23万元;继续挖掘液化气的生产潜力,加大单井、偏远井天然气回收力度,外包启动了TP12-Q1建设项目,全年实现天然气增产1010.21万方,混烃342.74吨,凝析油1132.21吨,增效1484.74万元,同时建成S105-2H拉油流程天然气回收装置,回收共7口单井天然气约500万方,增效530万元。来源于中国石化新闻网。
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