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作者:未知更新日期:2016-01-08 08:27:01来源:互联网
“寒冬期即将过去,提高采收率的春天已经到来!”新年伊始,西北油田分公司副总经理胡文革在采油三厂调研后说。
2015年,该厂立足整体挖潜,通过量化注水设计、规模化注气、科学酸化,精准开采难动用储量,采收率不断提高。该厂在新井大幅压缩的情况下靠老区挖潜圆满完成183万吨的原油产量任务,并超额完成了全年增效目标。
注水走向科学轨道
“注水时机、注水量不清,就像‘盲人摸象’,使注水开采失去了方向,这是制约油井能量补充、采收率提高的关键问题。”该厂开发研究所所长程洪说。
该厂积极探索注水定量设计的科学方法,取得突破,为2016年进一步挖掘难动用储量产能提供了条件。
他们根据油井动液面变化情况计算单位压降产油量,然后根据需要恢复的液面高度推算合理注水量,从而实现定量化注水。
TP267X井原先采用规模注水替油,但随着注入水的排出,动液面快速下降,很快供液不足,油水置换效率低,注水效益差。为改变这一现状,该厂技术人员对该井注水进行了量化设计,将周期注水量由2000立方米上调为3000立方米,使该井恢复生产,日增油40余吨。
该厂全年累计实施定量化单井注水设计16井次,累计增油1.75万吨。
注气实现规模化开采
“从整体看局部,从长远看当前,从单元看单井,系统性开采油藏,这是提升油田采收率的先决条件。”该厂总地质师任文博深有体会地说。
2015年,该厂本着“宏观切入、微观搞活”的原则,积极转变注气开发思路,由单井注气向单元整体注气转变,注气效益大幅提升。
该厂以“提高采收率”为出发点,以“提升增量,优化存量”为具体方向,层次推进,科学扩大注气规模,注气区块由2个上升到4个 ,注气井类型由5类扩大至10类;井组注气由8个扩大至14井组。
“以往,注气三采以单井研究开发为主,局限性很大,成本高,效益低。2015年,单井注气向单元注气转变后,吨油注气成本下降400多元。”任文博说。
2015年,该厂通过规模化整体注气,累计完成注气产量11.04万吨,并形成了“高注低采、低提高控、气水联动”为核心的整体注气挖潜模式。
酸化有了量能指示曲线
“随着量能指示曲线的日益完善,酸化攻击的‘靶心’越来越准,必将成为2016年进一步提高采收率的一把利器。”该厂总工程师董斌说。
为避免以往“笼统酸化、差不多就行”的问题,该厂积极探索科学酸化的方法。
油藏技术人员创新措施挖潜思路,将油藏精细分析与油井生产特征相结合,总结出“反厂”字型、“L”型、小“S”型等五种类型能量指示曲线,并深入剖析出每种类型对应的油藏模型,以指导酸化措施的实施。
2015年9月14日,TH10433H井供液能力突然变差,液面由1352米下降至2615米。技术人员立刻展开会诊,通过与标准图版对比,发现该井属于典型的“反厂”字型能量指示曲线。 结合这一特征,他们分析认为该井供液能力突然变差是由于近井地带存在污染,渗透率下降,导致泄油面积发生了改变。随后,对该井实施大排量酸化,结果该井恢复自喷,日产50多吨。
2015年,该厂应用能量指示曲线图版科学指导酸化作业12井次,有效率91.7%,累计增油1.7万吨。来源于中国石化新闻网。
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